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軸承知識(shí)

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大亞灣核電站D2RCP002MO電機(jī)下軸承油氣揮發(fā)大處理方案

2018-06-27
劉廣慶
(中廣核核電運(yùn)營(yíng)有限公司,廣東深圳 518124)
  【摘 要】主泵電機(jī)為壓水堆核電站一回路冷卻劑泵提供動(dòng)力,然而主泵電機(jī)的軸承是主泵電機(jī)所有部件中的Z薄弱環(huán)節(jié),它的狀態(tài)的優(yōu)劣直接影響著主泵電機(jī)的可靠性。論文通過(guò)對(duì)主泵電機(jī)下軸承結(jié)構(gòu)介紹、原理的分析對(duì)主泵電機(jī)下軸承油氣揮發(fā)大進(jìn)行分析,制定主泵電機(jī)下軸承油氣揮發(fā)大的解決方案。
  【關(guān)鍵詞】主泵電機(jī);油氣揮發(fā);維修
  1 引言
  反應(yīng)堆冷卻劑泵簡(jiǎn)稱(chēng)主泵。每條環(huán)路有一臺(tái)主泵,每臺(tái)主泵配一臺(tái)電機(jī),用于驅(qū)動(dòng)冷卻劑在一回路系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)流動(dòng),連續(xù)不斷地把堆芯中產(chǎn)生的熱量傳遞給蒸汽發(fā)生器二次側(cè)給水。主泵則確保有適當(dāng)流量的冷卻劑流經(jīng)堆芯,以保證堆芯冷卻防止出現(xiàn)沸騰,本次分析和方案是著重針對(duì)于二號(hào)機(jī)二環(huán)路主冷卻劑泵電機(jī)。
  主泵電機(jī)是鼠籠式感應(yīng)電動(dòng)機(jī),額定功率是6500kW,轉(zhuǎn)速1500r/min,額定電壓6.6kV,轉(zhuǎn)動(dòng)方向從上向下看逆時(shí)針?lè)较?。主泵電機(jī)下軸承組件由集油盤(pán)、下油檔、內(nèi)套筒、油冷器、軸承室、徑向瓦塊、徑向瓦座、上油檔、呼吸器、絕緣墊片、冷卻水系統(tǒng)等組成,靜止?fàn)顟B(tài)下軸承室油容量約110L,油位-5至+5,運(yùn)行狀態(tài)下油位-30至+30,下軸承運(yùn)行時(shí)溫度72℃報(bào)警,80℃停機(jī)。本文重點(diǎn)闡述主泵電機(jī)下軸承油氣揮發(fā)大的原因和解決方法與大家探討交流。
  2 主泵電機(jī)下軸承油氣揮發(fā)大背景介紹
  2.1 主泵電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)要介紹
 ?、僬_\(yùn)行油位范圍(+30,-30);
 ?、谟臀贿_(dá)到-30觸發(fā)報(bào)警(在AC做試驗(yàn)時(shí)油位從+5到-30大約排油6.5L);
 ?、塾臀坏?,軸瓦潤(rùn)滑能力不足,軸瓦產(chǎn)生的熱量不能完全被潤(rùn)滑油帶走,軸瓦溫度升高,直到報(bào)警(報(bào)警值72℃),繼續(xù)升高到80℃電機(jī)自動(dòng)停止運(yùn)行(2取2);
  ④油位低于下限同時(shí)也會(huì)造成軸瓦和軸之間沒(méi)有潤(rùn)滑油,產(chǎn)生干磨,可能燒毀軸瓦,損壞電機(jī)。
  2.2 取油樣情況及近幾輪大修對(duì)比
  2.2.1 16、17輪大修下軸承取油樣數(shù)據(jù)(表1)
  2.2.2 14、15、16、17輪大修下軸承油氣揮發(fā)量計(jì)算(表2)
  2.2.3 16、17輪大修取油樣下軸承集油盤(pán)油量對(duì)比
 ?、?6輪大修取油樣時(shí)發(fā)現(xiàn)002MO下軸承油位-11,且集油盤(pán)有較多積油;
 ?、?7輪大修取油樣時(shí)發(fā)現(xiàn)P002MO下軸承油位-4,且集油盤(pán)有較少積油。
  2.3 16輪大修期間工作情況
  2.3.1 16輪大修主要檢修工作
 ?、匐姍C(jī)為年檢工作:主要內(nèi)容為外觀檢查、棘爪PT、飛輪UT;
 ?、谝蛉∮蜆訒r(shí)發(fā)現(xiàn)下軸承集油較多,增加臨時(shí)指令:檢查下軸承油檔間隙、連接螺栓有無(wú)松動(dòng)、結(jié)合面間隙、下部軸承油冷器底板結(jié)合面涂膠等工作;
  ③電機(jī)換油。
  2.3.2 下軸承上油檔間隙尺寸測(cè)量情況(表3)
  2.3.3 16輪大修期間主要工作
  16輪大修期間對(duì)002MO下軸承冷油器底板結(jié)合面涂膠處理。
  2.4 16輪大修主泵在鑒定情況
  再鑒定啟動(dòng)該泵能看到油從外面往電機(jī)轉(zhuǎn)子里面吸油氣,在電機(jī)下軸承支架處有多處油珠,經(jīng)過(guò)幾次清理,看不到油珠。此處油珠分析認(rèn)為是導(dǎo)風(fēng)罩內(nèi)殘留積油所致。
  2.5 16輪大修機(jī)組上行及D217大修機(jī)組下行期間檢查情況
  2.5.1 16輪大修機(jī)組上行期間檢查情況
 ?、?013.5.19下午6:00取得PI票現(xiàn)場(chǎng)清理集油;
 ?、?013.5.19晚上9:00、11:30兩次進(jìn)入檢查無(wú)明顯油珠形成;
 ?、?013.5.20早上7:00檢查集油盤(pán)無(wú)集油,防塵罩部位有4處掛油珠,未見(jiàn)滴下;
 ?、?013.5.20下午5:00檢查并清理,檢查結(jié)果為:下部集油盤(pán)未發(fā)現(xiàn)明顯油跡,頂絲、導(dǎo)風(fēng)罩邊緣有油跡,4#窗口約14分鐘有一滴油滴下并被風(fēng)帶走。
  2.6 日常運(yùn)行情況
  從運(yùn)行參數(shù)看,002MO運(yùn)行平穩(wěn),未見(jiàn)異常。
  2.7 17輪大修處理方案
  經(jīng)與大修指揮部討論確定本輪大修期間處理方案為:
  ①下軸承油氣揮發(fā)量≤3.6L時(shí),檢查導(dǎo)風(fēng)罩內(nèi)積油情況,對(duì)氣封回路進(jìn)行排查,檢查上油檔間隙和密封圈情況,必要時(shí)更換下軸承油冷器底板O型圈;
  ②下軸承油氣揮發(fā)量>3.6L時(shí),進(jìn)行電機(jī)下軸承現(xiàn)場(chǎng)解體工作。
  3 17輪大修檢查情況
  3.1 電機(jī)下軸承上油檔間隙JR20檢查
  小結(jié):從檢查結(jié)果看下軸承油檔間隙偏差Z大0.08mm,沒(méi)有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),但是接近偏差上線。
  3.2 油冷器底板密封面檢查情況
 ?、儆屠淦鞯装?ldquo;O”型圈外側(cè)螺栓拆卸時(shí)螺栓里面有油滲出。
 ?、贠RING安裝多年后有壓扁現(xiàn)象,但內(nèi)、外側(cè)密封圈沒(méi)有斷裂。測(cè)量壓扁后的密封圈厚度較密封凹槽高0.26mm,滿足密封要求(密封圈凹槽深3.26mm,O型圈Φ5mm該部位正常新O型圈安裝后壓縮余量為1.74mm,壓縮率為34.8%),根據(jù)ADJV主泵廠家反饋電機(jī)O型圈壓縮率普遍超過(guò)國(guó)內(nèi)靜密封O型圈壓縮率推薦值15%-30%(廠家反饋:O型圈凹槽深3.3±0.1mm,凹槽寬7.1±0.2)。
  ③底板O型圈外側(cè)有一處凸起高點(diǎn),用深度尺和塞尺配合測(cè)量約0.20mm,其它未發(fā)現(xiàn)異常。
  3.3 電機(jī)下軸承導(dǎo)風(fēng)罩內(nèi)窺鏡檢查
  電機(jī)下軸承導(dǎo)風(fēng)罩內(nèi)窺鏡檢查無(wú)積油(D216大修再鑒定后積油全部滲出)。
  3.4 上油檔呼吸器管道檢查
  上油檔呼吸器管道檢查和吹掃未發(fā)現(xiàn)堵塞。
  4 17輪大修處理情況
  4.1 油冷器底板結(jié)合面處理情況
 ?、儆眉?xì)油石和金相砂紙對(duì)密封面凸點(diǎn)進(jìn)行打磨,使用刀口尺檢查各部位間隙均勻;
 ?、诳昭b油冷器緊固力矩后:用0.02mm塞尺檢查,發(fā)現(xiàn)有三處可塞入20mm左右(底板外邊緣到凹槽25mm,凹槽寬度7.1mm),不影響密封。
  4.2 下軸承上油檔調(diào)整后間隙
  小結(jié):油檔間隙調(diào)整均勻,油氣揮發(fā)量將會(huì)進(jìn)一步減少。
  5 原因分析(表7)
  6 結(jié)論
  17輪大修檢修結(jié)論:
 ?、偻ㄟ^(guò)17輪大修對(duì)002MO下軸承油冷器底板密封面高點(diǎn)打磨處理以及重新更換新的O型圈,油冷器底板密封面不會(huì)出現(xiàn)滲油;
 ?、谕ㄟ^(guò)調(diào)整下軸承上油檔間隙可減小油氣揮發(fā)量。
  7 結(jié)語(yǔ)
  通過(guò)對(duì)主泵電機(jī)下軸承在現(xiàn)場(chǎng)首次局部解體,為后續(xù)在現(xiàn)場(chǎng)解體檢修下軸承提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)此次處理電機(jī)下軸承油冷器底板和更換O型圈徹底處理D2RCP002MO下軸承油氣揮發(fā)大問(wèn)題,在18輪大修中得到驗(yàn)證。從維修角度提高了設(shè)備可靠性和電站經(jīng)濟(jì)性,并在減少了維修投入方面有著重要的意義。本文旨在與主泵專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行交流,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)部技術(shù)提升。
來(lái)源:《中小企業(yè)管理與科技》2017年第22期
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