愛協(xié)林5-4鹽浴多用爐貝氏體淬火總結(jié)
2018-09-20
劉久成
(唐山亞捷機(jī)械有限公司)
高碳鉻軸承鋼經(jīng)等溫淬火后組織為:下貝氏體+(少量馬氏體)+未溶解碳化物+殘留奧氏體(通常認(rèn)定<3%)。嚴(yán)格意義上來講,不存在百分之百的貝氏體轉(zhuǎn)變。
和一般(馬氏體)淬火比較,高碳鉻軸承鋼采用等溫淬火具有:
①產(chǎn)品高的尺寸穩(wěn)定性。
②產(chǎn)品優(yōu)良的力學(xué)性能,如抗彎曲強(qiáng)度、沖擊韌性,并且熱應(yīng)力低,變形小。
③產(chǎn)品淬火后零件表面呈壓應(yīng)力,從而提高了軸承的使用壽命和可靠性,可使用于工作條件惡劣,受高沖擊負(fù)荷的鐵路、軋機(jī)、礦山、采煤、鉆機(jī)等條件下工作。
?、墚a(chǎn)品馬氏體及貝氏體對比:產(chǎn)品馬氏體組織強(qiáng)度高,但韌性低,畸變量大。
1.毛坯要求及設(shè)備情況
采用等溫淬火時,毛坯需經(jīng)碳化物細(xì)化處理,通常選用正火和快速退火,要求退火組織為1~2級,GCr18Mo/GCr15/SKF6/SKF7退火硬度為179~217HBS。
設(shè)備選用5-4鹽淬多用爐,鹽槽容量30t,淬火介質(zhì)為55%KNO3+45%NANO2,介質(zhì)溫度230℃,等溫時間4~6h。
2.工藝過程
等溫淬火工藝溫度比一般淬火溫度高20~30℃,淬火及等溫后需經(jīng)70~80℃熱清洗。對于大型軸承零件需進(jìn)行二次等溫穩(wěn)定回火處理,用以徹底消除淬火應(yīng)力。
工藝流程:毛坯鍛造→正火→退火→車加工→產(chǎn)品裝爐→進(jìn)爐加熱→出爐淬火→回火等溫→產(chǎn)品風(fēng)冷→產(chǎn)品清洗→產(chǎn)品卸爐→硬度檢測→橢圓檢測→橢圓整形→整形回火→橢圓檢測→頂形回火→橢圓檢測→成品發(fā)貨。
3.產(chǎn)品漲大情況
筆者通過大量產(chǎn)品試驗,穩(wěn)定的貝氏體淬火后,產(chǎn)品漲大量范圍一般在2.5‰~3‰。當(dāng)然漲大量的多少跟產(chǎn)品的材料、形狀、退火狀態(tài)、有效壁厚、淬火工藝等都有關(guān)系。
穩(wěn)定的貝氏體淬火時,根據(jù)產(chǎn)品的漲大量經(jīng)驗,熱處理前的套圈給磨加工的流量可以控制在Z少,比如FC4054170/01在熱處理前給磨加工的流量是“零”,因為產(chǎn)品熱處理后漲大的量足夠磨削,大大提高了磨加工的效率。
4.常見問題分析
?。?)局部軟點(diǎn),可能是與冷卻不足、加熱不足、鍛造缺陷、贓物覆蓋、原始材料等有關(guān)。
舉例分析:FC3652168/01,產(chǎn)品壁厚12mm,產(chǎn)品擺放方式為花擺,產(chǎn)品工藝:加熱865℃×保溫18min,淬火溫度為225℃×保溫30min,等溫溫度為225℃×保溫4h。
分析:檢測產(chǎn)品硬度,端面硬度59~60HRC。端面壓點(diǎn)硬度正常59~60HRC。但個別產(chǎn)品端面局部55~57HRC,金相分析此處存在少量屈氏體組織,端面局部貧碳,用打磨機(jī)繼續(xù)打磨0.6mm左右,其端面硬度均勻一直為59~60HRC。由此判斷產(chǎn)品局部貧碳,造成的淬火后硬度低。
?。?)淬火后端面硬度正常59~60HRC,溝道硬度低,50HRC左右。
產(chǎn)品原始碳化物帶狀分布嚴(yán)重,導(dǎo)致碳化物分布不均勻,帶間碳化物含量高,帶外碳化物含量低。
舉例說明:FC72104380/01,產(chǎn)品壁厚30mm,產(chǎn)品擺放方式為花擺,產(chǎn)品工藝:加熱878℃×保溫45min,淬火溫度225℃×保溫60min,等溫溫度225℃×等溫4h。
檢測產(chǎn)品硬度,端面59~60HRC,產(chǎn)品漲大量約0.5‰。但產(chǎn)品溝道硬度50HRC左右,把套圈切割,進(jìn)行組織分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品溝道處存在大量屈氏體,并且?guī)钕喈?dāng)嚴(yán)重,由此判斷由于產(chǎn)品帶狀引起的溝道硬度不足。
?。?)料盤Z上端一層套圈漲大量不規(guī)則,出現(xiàn)錐形漲大,一面漲的大些,一面漲的小些。
原因:套圈在由加熱室到鹽槽轉(zhuǎn)移過程中,Z上層套圈溫降太大,導(dǎo)致淬火時上下溫度不一致,漲大量出現(xiàn)差別。
?。?)客戶投錯產(chǎn)品材料:把Gr15材料的產(chǎn)品投成Gr15SiMn如何挽救?
若把Gr15SiMn材料按Gr15材料進(jìn)行貝氏體工藝淬火,則產(chǎn)品會直接報廢。若想挽救利用的話,應(yīng)當(dāng)把此材料產(chǎn)品按馬氏體工藝進(jìn)行加熱保溫,再按貝氏體等溫溫度進(jìn)行淬火等溫,貝氏體蠕變時間長,所以等溫時間一定要長,其漲大量也基本滿足要求。
?。?)原材料碳化物液析對軸承套圈淬火的不利影響
碳化物液析屬于三角晶系碳化物,硬度極高,它的存在會使軸承零件在熱處理過程中容易產(chǎn)生淬火裂紋。在使用過程中,處于表面層的液析碳化物容易剝落成為磨損的起源,顯著降低軸承零件的耐磨性;處于內(nèi)部的液析碳化物和脆性夾雜物一樣是疲勞裂紋的起源,顯著降低軸承零件的疲勞壽命。碳化物帶狀組織是鋼液在凝固過程中形成的結(jié)晶偏析(晶間偏析),軋制延伸后,冷卻過程中高濃度區(qū)域析出大量過剩的二次碳化物,從而黑白(高低碳)相間的碳化物條帶組織。隨著碳化物帶狀偏析程度的加劇,淬火加熱時過熱敏感性增加,高低碳帶之間的顯微硬度差加大,接觸疲勞壽命下降。
?。?)碳化物細(xì)化對軸承使用壽命的有利影響
鋼碳化物細(xì)化有利于晶粒細(xì)化和基體濃度的均勻性,而晶粒細(xì)化與碳化物化均利于提高接觸疲勞壽命,其中晶粒細(xì)化起主要作用。預(yù)備處理工藝為580℃×1.5h高溫回火,高溫回火后的金相組織為回火索氏體+粒狀珠光體。淬火后殘留奧氏體含量有所增加,晶粒度也得到了明顯的細(xì)化,達(dá)到了雙細(xì)化的目的,因此疲勞壽命有明顯地提高。馬氏體組織過于粗化會導(dǎo)致使用壽命明顯降低,而金相組織多為隱晶馬氏體和少量的針狀馬氏體,晶粒也比較細(xì),而粗大針狀馬氏體,晶粒較粗。因此,在受力運(yùn)轉(zhuǎn)時,粗大針狀馬氏體易產(chǎn)生微裂紋而疲勞剝落。