1840再磨機檢修記
2018-10-23
張家軍 楊東平
(西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司)
選冶廠1840再磨機使用多年,因運轉(zhuǎn)過程中的震動,磨機減速箱底座的基礎(chǔ)慢慢下陷,造成減速箱外殼出現(xiàn)裂縫、聯(lián)軸器同心出現(xiàn)偏差和打銷子等一系列問題,影響生產(chǎn)。
經(jīng)過一段時間的觀察,選冶廠決定對再磨機進(jìn)行一次徹底的整修,以更好的適應(yīng)生產(chǎn)。在機修組人員的相互配合下,經(jīng)過一系列緊張而周密的準(zhǔn)備,10月14日,檢修開始。
本次檢修主要是更換減速機、再磨機小齒輪的軸承,維護(hù)和保養(yǎng)再磨機進(jìn)出料端軸承。聽似簡單,實則有很多工序,需一步步依次進(jìn)行。機修組人員首先拆除安全防護(hù)裝置,卸掉減速機底座、固定聯(lián)軸器銷子和小齒輪軸承壓蓋上的螺絲,然后將減速機和小齒輪軸上的聯(lián)軸器用壓力機或齒輪千斤頂壓出來,再拆下需要更換的軸承。

拆下舊軸承后,便要將新的安裝上去。因1840再磨機位于露天廠房,在吊裝軸承時沒有專門吊裝設(shè)備和在有限空間內(nèi)起吊作業(yè)本身的難度使安裝工作面臨新的困難。困難面前驗證的是團結(jié)的力量,全體機修人員全力配合,集思廣益,在綜合考量各種因素后,選用Z優(yōu)方案,即用叉車吊裝。他們用內(nèi)徑80cm的鋼管套裝外徑75cm的鋼管來延伸叉車大臂的長度,憑借叉車師傅精湛的技術(shù),順利完成起吊。接下來,安裝軸承前的準(zhǔn)備工作也是細(xì)致入微。首先,用游標(biāo)卡尺測量聯(lián)軸器孔徑、減速機軸徑、鍵的寬度和厚度,檢測小齒輪軸安裝軸承的部位是否跑內(nèi)圓等,完成測量和檢測后,利用平時收集的廢舊機油將軸承加熱到80℃-100℃,將聯(lián)軸器加熱到200℃-220℃。做完所有準(zhǔn)備工作,機修人員齊心協(xié)力,順利的完成了軸承的安裝。整個裝配過程就剩下Z后一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)了,那就是調(diào)整小齒輪和減速機、減速機和電機之間的軸向、徑向間隙。按照技術(shù)要求,軸向和徑向間隙必須小于50個絲才能達(dá)到Z優(yōu)運轉(zhuǎn)率,這就要求機修人員在有較高技術(shù)水平的同時,也要以極大的耐心反復(fù)調(diào)整和檢測。進(jìn)行這項工作時,正好趕上冷空氣入侵而造成的沙塵暴天氣,極端天氣也給工作造成了諸多不便,但為了盡快完成整修,確保后續(xù)生產(chǎn)順利進(jìn)行,機修組人員克服種種困難,Z終按期完成了任務(wù)。
本次整修為期4天,于10月17日下午1830×4000再磨機檢修維護(hù)工作全部完成,并正式投入使用。通過運行檢測,目前電機電流值達(dá)到運轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)220A,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),無震動,此次檢修達(dá)到預(yù)期目的,為后續(xù)生產(chǎn)提供了保障。
此項工作的順利完成是大家集體努力的結(jié)果和集體智慧的結(jié)晶,正印證了那句話,“沒有優(yōu)秀的個人,只有優(yōu)秀的團隊”。