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淺談壓榨機間隙調(diào)整

2019-03-19
金楊
(唐山三友遠達纖維有限公司,河北唐山 063305)
  摘 要:為降低成本、緩解利潤壓力,大比例使用低質(zhì)低價漿已成為國內(nèi)化纖行業(yè)的趨勢。增加單臺壓榨機的生產(chǎn)能力迫在眉睫,在保證堿纖組成的情況下,單臺壓榨機的生產(chǎn)能力越大,形成的低成本優(yōu)勢就越明顯。文章結合以往生產(chǎn)經(jīng)驗,對壓榨機壓輥間隙進行了調(diào)整改進,滿足了生產(chǎn)需要,降低了生產(chǎn)成本。
  關鍵詞:壓輥間隙;壓榨機功率;槳粥泵轉(zhuǎn)速;堿纖組成;化纖行業(yè)
  1 壓榨機概述
  壓榨機是粘膠纖維原液制備中粘膠生產(chǎn)工藝的第三道工序,電機功率11kW,工作能力33t/d,轉(zhuǎn)速0.5~2.8rpm,有效過濾面積6.16m3,它由機體底座、兩個平行的壓輥及相應的噴淋、密封、排風裝置組裝而成。其中兩個平行的壓輥,一個帶有法蘭邊,命名為法蘭輥;一個不帶法蘭邊,命名為平輥。兩輥上圓周方向有凸起的襯板,表面包有帶細小孔的網(wǎng)皮,網(wǎng)皮經(jīng)過焊接包在輥表面。漿粥經(jīng)由底座上入料孔經(jīng)過加壓打入,經(jīng)過兩個旋向相反的壓輥擠壓,將漿粥內(nèi)多余的堿液擠出,使?jié){粥變成堿纖,控制堿纖組成,擠壓出的堿液經(jīng)過壓輥表面的網(wǎng)皮孔滲透到輥內(nèi)部,經(jīng)由底座孔回流。擠壓出的堿纖再經(jīng)由帶絞龍的粉碎裝置經(jīng)過初步預粉而進入到后續(xù)制備粘膠的工序。
  2 壓輥間隙調(diào)整的必要性
  壓榨系統(tǒng)即化纖生產(chǎn)工藝中去除漿粥中多余堿液的工藝過程,壓榨機是其中的重要組成部分,而壓榨機壓輥間隙則是控制壓榨機產(chǎn)量的核心,壓榨機壓輥間隙的大小相對于整個浸壓粉系統(tǒng)的生產(chǎn)能力而言,所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益非常明顯。由于國產(chǎn)壓榨機壓輥網(wǎng)皮焊接質(zhì)量上存在一定缺陷,壓輥間隙的大小與壓榨機使用過程中壓輥網(wǎng)皮的損害有直接關系。如何在提升產(chǎn)量的同時保持設備穩(wěn)定運行,就顯得尤為重要。隨著國內(nèi)短纖產(chǎn)量急劇增加,利潤空間越來越小,為降低噸絲成本,使公司在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟,大產(chǎn)量下的成本優(yōu)勢起著不可忽視的作用。我公司壓榨系統(tǒng)分為一壓壓榨機(12臺)和二壓壓榨機(12臺)。二壓壓榨機是保證堿纖組成的重要關口,為此從二壓壓榨機入手解決此問題。我們積極與壓榨機生產(chǎn)廠家溝通,對壓輥網(wǎng)皮耐壓性能分析,找出壓輥間隙調(diào)整后壓榨機漿槽壓力和壓輥轉(zhuǎn)速的合理控制,結合我廠實際生產(chǎn)經(jīng)驗,把壓輥間隙由14mm縮小到9.5~11.5mm之間,改進相關的生產(chǎn)工藝,使其能滿足壓榨組成。
  3 壓榨機間隙調(diào)整步驟
  3.1 二壓壓榨機間隙調(diào)整的試驗
  通過對兩臺二壓壓榨機拆解調(diào)整,減少兩壓輥墻板墊片厚度,將壓輥間隙由原來的14.5mm調(diào)整到11.5mm,并檢修壓榨機其他部件,保證壓榨機的正常運轉(zhuǎn),分析壓榨機運行參數(shù)了解間隙調(diào)整后壓榨機的使用效果。調(diào)整前,在相對穩(wěn)定的壓榨機功率和漿槽壓力下,壓榨機壓輥轉(zhuǎn)速和漿粥泵轉(zhuǎn)速均較低,堿纖組成偏低。通過調(diào)整兩壓輥間隙后,在同比調(diào)整前的壓榨機功率和漿槽壓力下,漿粥泵轉(zhuǎn)速提升明顯,大約提高了40%左右,壓輥轉(zhuǎn)速提升也較為明顯,提升為之前的2倍左右,而壓榨機整機功率卻沒有明顯的改變,在此改變之下,不僅沒有造成壓榨機功率的大幅提升,同時堿纖組成還有小幅提升,既滿足了工藝需求,又提高了產(chǎn)量。
  3.2 一壓壓榨機間隙調(diào)整的試驗
  通過對兩臺一壓壓壓榨機拆解調(diào)整,將壓輥間隙由原來的14mm調(diào)整到10mm,并檢修壓榨機其他部件,保證壓榨機的正常運轉(zhuǎn),分析壓榨機運行參數(shù),了解間隙調(diào)整后壓榨機的使用效果,得到和二壓壓榨機調(diào)整后相似的數(shù)據(jù)。
  3.3 壓榨機、漿粥泵的現(xiàn)場檢查
 ?。?)在2臺壓榨機間隙調(diào)整后運行期間,小組成員定期對壓榨機壓輥軸承、壓輥網(wǎng)皮和減速機的部件跟蹤檢測,通過耳聽、目測、敲擊監(jiān)測等手段,確定壓榨機壓輥間隙調(diào)整后,各部件運轉(zhuǎn)情況良好,未發(fā)現(xiàn)故障;(2)針對壓榨機壓輥調(diào)整后漿粥泵泵速提升的情況,小組成員對2臺漿粥泵定期拆檢,檢測漿粥泵轉(zhuǎn)子間隙、轉(zhuǎn)子磨損情況和機械密封泄漏情況,未發(fā)現(xiàn)明顯異常,漿粥泵運轉(zhuǎn)良好。
  3.4 對多臺壓榨機的間隙調(diào)整
  在綜合分析4臺調(diào)整后壓榨機的使用情況后,小組決定針對車間內(nèi)其余壓榨機進行調(diào)節(jié)試驗,目前已完成后續(xù)4臺壓榨機(一壓壓榨機2臺,二壓壓榨機2臺)的壓輥間隙調(diào)整工作,實測數(shù)據(jù)與試驗壓榨機提升情況相似,綜上所述,壓榨機間隙調(diào)整后,完全滿足我公司生產(chǎn)需要。
  4 取得的經(jīng)濟效益
  進行壓榨機間隙相關改動后,在漿粕質(zhì)量不佳時可保證產(chǎn)量,在正常生產(chǎn)中每臺壓榨機可提高能力1/10,投料量增加3噸/天。按照投料量每增加1噸增效1000元計算,年增效108.9萬元。
  5 鞏固措施
 ?。?)繼續(xù)深化研究壓榨機壓輥Z佳間隙,提升投料量;(2)試驗數(shù)據(jù),材料整理存檔,對以后生產(chǎn)提供理論依據(jù);(3)對關鍵步驟,做好職工的教育,執(zhí)行保密。
  6 可能存在的問題
  此舉措實施后,預計可能會對兩壓輥的網(wǎng)皮有直接的影響,隨著投料量的增大,在相同的受力面積下,壓輥的網(wǎng)皮承受力將有所增加。而壓榨機的網(wǎng)皮均為焊接連接,焊口處為受力不均衡點,預計此處將有開裂現(xiàn)象。而漿粥泵的轉(zhuǎn)速提高,單位時間內(nèi)流過的漿粥量增加,會使兩轉(zhuǎn)子受力增大,此處的受力預計會反饋到漿粥泵的轉(zhuǎn)子和軸承上,轉(zhuǎn)子和軸承可能會有輕微磨損。調(diào)整后,通過一段時間的使用觀察,壓榨機未發(fā)現(xiàn)網(wǎng)皮開裂現(xiàn)象,壓輥軸承及減速機運轉(zhuǎn)也正常。漿粥泵通過拆卸轉(zhuǎn)子和軸承,也沒有發(fā)現(xiàn)磨損的痕跡。以上可能出現(xiàn)的問題只是我們的推測,而是否壓力會達設備承受上限,我們會在今后的設備運轉(zhuǎn)過程中持續(xù)觀察。
  7 結語
  我公司通過對兩臺壓榨機調(diào)整間隙實驗,設備與工藝高度結合,摸索數(shù)據(jù),總結經(jīng)驗,從而對所有壓榨機進行改造,達到了提產(chǎn)增效的作用,提高了設備利用率,降低了生產(chǎn)成本,增強了企業(yè)競爭力。此課題的成功,對我們解決其他相關方面的課題幫助很大,同時這個團隊在相互的配合、探索過程當中得到了鍛煉,激發(fā)了每位成員的思想火花和創(chuàng)新意識。
  參考文獻
  [1] 孫繼紅.原液車間漿粥泵基礎地面的防腐措施[J].人造纖維,2005,(2).
  [2] 王秀娟.粘膠纖維生產(chǎn)新工藝
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