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軸承知識

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立磨磨輥軸承的故障及維修

2019-04-08
王賓賓
  1 磨輥的運(yùn)行情況和損傷情況分析
  1.1磨輥的運(yùn)行情況和狀態(tài)
  某水泥廠水泥立磨(TIM45.42)共有兩臺,均為四輥立磨,每小時(shí)150t的設(shè)計(jì)產(chǎn)量,實(shí)際產(chǎn)量可以達(dá)到每個(gè)小時(shí)210t,相對比設(shè)計(jì)產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)要高,水泥各項(xiàng)性能指標(biāo)均處于穩(wěn)定的狀態(tài)。但是在實(shí)際進(jìn)行運(yùn)行的過程中,出現(xiàn)軸承多次遭到損害的情況,導(dǎo)致了不小的損失,尤其在維修的過程中,需要較長的維修工期,且需要超強(qiáng)的勞動強(qiáng)度。
  雖然工作人員曾經(jīng)也就四輥運(yùn)行進(jìn)行過嘗試,想讓磨機(jī)的產(chǎn)量得到提高,并且讓磨輥軸承的損傷情況降低到Z小,但是經(jīng)過多次的嘗試進(jìn)行運(yùn)行,Z終都是磨機(jī)振動過大,因此只能夠采取兩輥運(yùn)行。2016年10月在設(shè)備投入運(yùn)行之后,因?yàn)槿狈ωS富的經(jīng)驗(yàn),并未充分的認(rèn)識和了解輥?zhàn)虞S承的損傷情況,長時(shí)間實(shí)施兩輥對角進(jìn)行運(yùn)行,而將兩輥留為備用。
  1.2磨輥的損傷情況
  2017年8月份,因?yàn)槟ポ伒亩祟^螺栓部位,發(fā)生斷裂的情況,繼而造成磨輥從整體的部位往外脫出將近305mm。詳情見磨輥的結(jié)構(gòu)圖,如圖1所示。
圖1 磨輥結(jié)構(gòu)
  拆下之后,對軸承進(jìn)行處理和檢查的過程中發(fā)現(xiàn),在軸承的內(nèi)圈滾道上,有明顯的壓痕痕跡,且具有一定的規(guī)律性,后來在對輥?zhàn)訌拿芊馓幐鼡Q的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)軸承均有此種情況的存在。有兩盤軸承裝于輥?zhàn)永锩妗?/div>
  將軸承打開之后進(jìn)行檢查的過程中,發(fā)現(xiàn)在軸承的內(nèi)圈滾道面上面,圓柱輥有壓痕存在的情況,而且均具有一定的規(guī)律性,大部分上每個(gè)壓痕都有一個(gè)滾珠相對應(yīng)。而壓痕和磨損的情況,在雙列圓錐軸承的滾珠和滾道面上。
  2 軸承的壓痕和損傷造成磨輥故障的特點(diǎn)分析
  在未發(fā)現(xiàn)軸承有損傷的情況存在時(shí),在對水泥磨輥進(jìn)行使用期間,發(fā)生了非常有節(jié)奏感的聲音,即“突、突”聲,隨著不斷加壓的磨輥,這種突突的聲音就會隨之升高,同時(shí)磨機(jī)的振動情況也會顯著的增大,而如果是在空載輔傳開機(jī)時(shí),這個(gè)時(shí)候此種聲音則不存在。
  但如果一開機(jī)加壓進(jìn)行運(yùn)行的過程中,這種聲音就會立刻出現(xiàn),在搖臂處聽的時(shí)候就會特別的顯著,但是對于詳細(xì)的位置則沒有辦法進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷。對磨輥先后進(jìn)行多次盤動,發(fā)現(xiàn)其靈活性較高,未出現(xiàn)卡滯的情況,同時(shí)也對搖臂軸承等分別進(jìn)行了檢查,但是此種情況均沒有發(fā)現(xiàn)。
  3 軸承損傷的原因分析
  ,因?yàn)殚L時(shí)間采取兩輥對角的方式進(jìn)行運(yùn)行,兩輥?zhàn)鳛閭溆茫虼藢?dǎo)致兩個(gè)備用的輥?zhàn)釉谀C(jī)里面,長時(shí)間的傾斜懸掛(主要是將兩個(gè)油缸作為支撐)。而在支撐的過程中,油缸所起到的作用主要是柔性,因此在磨機(jī)的振動下,它可以進(jìn)行有限的浮動,但是長時(shí)間的振動,就會在軸承上有沖擊壓痕的情況存在。
  第二,對于物料、水分等,水泥立磨有著非常高的要求,不管任何一項(xiàng)的影響,都會讓磨機(jī)在運(yùn)行的過程中出現(xiàn)振動的情況發(fā)生,而對于磨輥等設(shè)備而言,長時(shí)間的振動則會對其產(chǎn)生不良的影響。
  第三,在支撐定位上,全部采用的是4條M42的螺栓來對磨輥軸承和輥皮進(jìn)行固定,此螺栓有著8.8級的強(qiáng)度,在剛開始進(jìn)行使用的過程中,經(jīng)常會有斷裂的情況發(fā)生,導(dǎo)致輥?zhàn)影l(fā)生脫落等情況。后來改螺栓的強(qiáng)度為10.9級,此種故障的情況未再出現(xiàn)。
  第四,軸承的使用壽命,也會受到軸承油封損壞等方面的影響,在進(jìn)行使用期間,經(jīng)常會有油封漏油的情況出現(xiàn),在密控風(fēng)機(jī)當(dāng)中并沒有將壓差變送器安裝到其中,中控對于風(fēng)壓的大小根本無法觀察,風(fēng)壓如果出現(xiàn)不足的情況,就會出現(xiàn)油封吸入水泥顆粒的情況,對油封的唇口造成破壞,從而造成雜物等的進(jìn)入,對軸承的使用產(chǎn)生影響。
  4 針對性的預(yù)防措施探討
  ,針對現(xiàn)階段四輥存在不可以全部進(jìn)行投行的情況,我們對于磨輥的使用,制定了嚴(yán)格的輪流使用制度。每周實(shí)施兩輥輪流使用的措施,這樣可以對軸承的損傷情況降低到Z小,進(jìn)而讓四輥的運(yùn)行得到更好的實(shí)現(xiàn),讓輥?zhàn)拥裙收蠁栴}降低到Z小。
  第二,對于棍子的軸承壓板螺栓,采取每月進(jìn)行檢查一次的措施,避免有斷裂的情況發(fā)生。與此同時(shí),對于軸承內(nèi)部潤滑油中所存在的雜質(zhì)進(jìn)行檢查,然后分析之后進(jìn)行比對,對于軸承所使用的情況進(jìn)行及時(shí)的了解。
  第三,對密閉風(fēng)機(jī)的風(fēng)量和風(fēng)壓進(jìn)行良好的控制,并安裝壓力變送器在風(fēng)管上,從而達(dá)到將風(fēng)量風(fēng)壓數(shù)值往中控傳送的目的。同時(shí)還需要對油封的使用情況進(jìn)行定期的檢查。
  第四,降低磨機(jī)的振動,對物料粒度和水分的情況進(jìn)行切實(shí)的控制,同時(shí)對磨機(jī)的操作參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
  5 軸承的修復(fù)策略與措施
  如果更換兩盤鐵姆肯的軸承,費(fèi)用一共需要20萬左右,而且需要將近10萬元的維修費(fèi)用,Z重要的是需要返廠進(jìn)行維修。針對上述這個(gè)情況,我們對有關(guān)的資料進(jìn)行參考,經(jīng)過測量軸承外圈等主要的參數(shù),制定了如下修復(fù)軸承的方案。
  5.1圓錐滾子軸承的修復(fù)措施
  在修復(fù)圓錐滾子軸承的過程中,決定只對外圈滾道面上面的壓痕進(jìn)行處理,在實(shí)施處理的過程中采取車磨的方式進(jìn)行處理。因?yàn)檩S承外圈差不多有0.2mm的壓痕,滾道面的硬度在里氏9.6,而對于此軸承的使用要求是完全可以進(jìn)行滿足的,并且磨下去外圈0.23mm,并將壓痕除去。經(jīng)過計(jì)算之后,磨掉軸承中間的隔圈2.8mm。配磨測量需要較高的裝配,確保在游隙中,裝配軸可以小于0.04mm。對軸承的運(yùn)行進(jìn)行檢測,確??梢苑蠘?biāo)準(zhǔn)的范圍,然后完成組裝。
  5.2圓柱滾子軸承的修復(fù)措施
  修復(fù)圓柱滾子軸承的過程不需要非常復(fù)雜的步驟,這主要是因?yàn)檩S承內(nèi)組件并未受到太大的損傷,僅僅只有內(nèi)圈滾道面上面存在壓痕的情況。對游隙進(jìn)行測量的過程中,發(fā)現(xiàn)其范圍在0.35mm左右,同時(shí)在實(shí)施測量完成之后將壓痕磨去0.20mm左右,并且確保在0.60mm范圍內(nèi)對修復(fù)后的游隙進(jìn)行控制,基本上可以和使用要求相符合,因?yàn)樗嗔⒛ゲ⒉粚儆谔貏e高級的設(shè)備,對軸承的精度并未有較高的要求。
  實(shí)施上述的修復(fù)方案,將兩套圓錐滾子軸承的外圈拆卸下來,經(jīng)過測量和對比之后,選擇受損并不是非常嚴(yán)重的外圈實(shí)施更換。然后返廠對圓錐和圓柱滾子軸承進(jìn)行修復(fù)處理。經(jīng)過一周各種工序處理之后,和各項(xiàng)技術(shù)要求指標(biāo)達(dá)到了一致。
  在裝配軸承和磨輥期間,對軸承的軸向游隙經(jīng)過實(shí)際測量之后為0.01mm,根據(jù)零游隙的理念,我們在進(jìn)行計(jì)算的過程中,也控制游隙在較小的范圍內(nèi)。再加上在實(shí)際進(jìn)行運(yùn)行的過程中,磨輥的環(huán)境達(dá)到了100℃左右,因此小游隙不會導(dǎo)致軸承出現(xiàn)抱死的情況,相反,對于軸承的運(yùn)行是非常有幫助的。
  6 結(jié)語
  經(jīng)過在現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)際運(yùn)行之后,磨輥的各項(xiàng)指標(biāo)均和要求相符合,而且已經(jīng)完全消除了那種突突的聲音,本次一共花費(fèi)了2萬多元的維修費(fèi)用,為該公司節(jié)省了很大的一筆維修成本費(fèi)用。
來源:《中材建設(shè)有限公司》
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