華北油氣分公司采氣一廠
01 設(shè)備概括
大牛地氣田X站位于榆林市榆陽區(qū)小壕兔鄉(xiāng)境內(nèi),設(shè)計天然氣處理規(guī)模50×108m3/a。2013年12月建成并投產(chǎn),主要功能是對脫水脫烴處理后的天然氣進(jìn)行增壓外輸。
站場核心設(shè)備為11臺國產(chǎn)大型電驅(qū)往復(fù)式天然氣壓縮機。其中2#天然氣壓縮機型號為6RDSA-1/YZYKK710-6G,功率為3000KW,均采用對稱平衡型往復(fù)活塞式壓縮機,六缸一級壓縮。單機設(shè)計流量為151.44—525×104m3/d。進(jìn)氣壓力1.70-4.50MPa,排氣壓力4.85-6.00MPa,潤滑油壓力0.35-0.42MPa。
經(jīng)統(tǒng)計,站場6RDSA型機組主油泵共損壞24次,其中以5#、6#、7#三臺壓縮機情況Z為突出,油泵損壞間隔Z短為1200小時。
02 事件經(jīng)過
2018年11月5日,根據(jù)壓縮機的運行時間對2#壓縮機潤滑油進(jìn)行取樣化驗,化驗結(jié)果顯示銅含量高達(dá)15.610ppm,超過油內(nèi)銅含量的標(biāo)準(zhǔn)(見圖1)。對機組油壓等參數(shù)進(jìn)行狀態(tài)分析,未發(fā)現(xiàn)異常情況。切換機組進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)主油泵主軸滑動軸承損壞,端蓋磨損嚴(yán)重,高溫變色(見圖2),更換主油泵后,檢查各項參數(shù)正常,試運行啟機,運行正常。
03 處理措施
1.切換機組運行。
2.打開壓縮機機體,檢查機組運轉(zhuǎn)部件,未發(fā)現(xiàn)異常情況,測量各部位間隙在正常范圍內(nèi)。
3.對壓縮機主油泵進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)主油泵滑動軸承損壞,軸承端蓋磨損嚴(yán)重。
4.對機體油池、油道進(jìn)行清洗。更換壓縮機主油泵,更換潤滑油及油濾,啟機試運行正常。
04 原因分析
1.直接原因
該型號主油泵滑動軸承潤滑存在設(shè)計缺陷,易發(fā)生抱軸卡轉(zhuǎn)和脫出,加速軸承磨損,引起潤滑油銅元素超標(biāo),軸承損壞。
2.間接原因
2.1因主油泵滑動軸承質(zhì)量不合格,壓縮機在運行過程中滑動軸承受熱脹緊磨損加劇,潤滑不足,造成主油泵滑動軸承損壞。
2.2主油泵滑動軸承卡死,摩擦高溫引起軸承端蓋高溫變色。
2.3日常運行中壓縮機運行參數(shù)狀態(tài)檢測不到位。

圖1:潤滑油監(jiān)測報告

圖2:滑動軸承損壞
05 防范措施
1.使用III型主油泵,加長滑動軸承寬度及軸徑,減少軸承比壓;軸上開斜向取油孔,將壓力腔潤滑油導(dǎo)入軸承,增強軸承潤滑,提高軸承使用壽命。齒輪軸采用精密加工,通過磨削降低齒輪表面粗糙程度。
2.維保作業(yè)嚴(yán)格按照質(zhì)量控制要求,做好主油泵檢查。
3.做好潤滑油壓力監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)油壓異常及時停機檢查。
4.定期對壓縮機油樣進(jìn)行檢驗,做好潤滑油油樣檢測結(jié)果分析與應(yīng)用。